11月以來,嘉陽煤礦年度重點(diǎn)工程“智能化綜采生產(chǎn)線回撤”全面鋪開,雖困難層出不窮,技術(shù)挑戰(zhàn)屢屢來襲,但采煤一隊(duì)精心組織有序推進(jìn),全礦合力加強(qiáng)風(fēng)險研判,巡查監(jiān)督無縫銜接,總體安全可控,回撤搬遷順利推進(jìn)。
厲兵秣馬準(zhǔn)備充分
四季度起,煤礦打響“喜迎二十大,奮戰(zhàn)100天”攻堅戰(zhàn),鎖定首次智能化綜采生產(chǎn)線回撤搬遷工作,各級技安人員反復(fù)跑現(xiàn)場察看1205采煤工作面及作業(yè)區(qū)域的回撤條件,細(xì)心發(fā)現(xiàn)問題、預(yù)估風(fēng)險,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后形成最終搬遷方案。
結(jié)合普通綜采回撤經(jīng)驗(yàn),地面包機(jī)車間調(diào)集了采煤二隊(duì)的精干技術(shù)力量,與采煤一隊(duì)包機(jī)維修工形成以技術(shù)骨干、技能大師、優(yōu)秀工匠為主的團(tuán)隊(duì),一方面為礦主要技術(shù)工人創(chuàng)建實(shí)操平臺強(qiáng)化應(yīng)用;另一方面,為采煤二隊(duì)投建3123智能化綜采生產(chǎn)線作好實(shí)踐鋪墊,以期盡快形成兩條智能化綜采生產(chǎn)線的采煤生產(chǎn)架構(gòu)。
細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)上,負(fù)責(zé)牽頭組織人員拆卸機(jī)電、運(yùn)輸、液壓、電液控制系統(tǒng)、水處理等系統(tǒng)設(shè)備的骨干力量分工明確,依據(jù)回撤方案和范圍內(nèi)工作目標(biāo)理出清單和回撤推進(jìn)表,提前準(zhǔn)備好拆卸設(shè)備專用工器具、運(yùn)輸通用及專用設(shè)備工具等打包裝車入井備戰(zhàn)。同時,在運(yùn)輸隊(duì)和機(jī)電隊(duì)的配合下檢查運(yùn)輸線路、設(shè)備和礦車完好。
回撤遇阻集思廣益
采煤一隊(duì)11月1日至5日順利完成采煤工作面安全布置后開始回撤割煤機(jī)組,雖然工藝和普通綜采一樣,但“真刀真槍”干起來,職工才感到區(qū)別。
由于智能化綜采割煤機(jī)組體積龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、連接多,尤其是割煤機(jī)本體三部分連接采用的是液壓螺母而非機(jī)械螺母,普通工具完全無法“招架”,以往最多兩班可以完成機(jī)組“分解”,一下卻變成了難題。
回撤遇阻,現(xiàn)場每個人的心都七上八下的,怎么辦?“割煤機(jī)本體長6米,重達(dá)15噸,是超長、超重件,如果三個部分拆不了,整體運(yùn)輸難度和風(fēng)險都很大”“拆開是迫在眉睫”“時間不能拖了”大家你一言我一語碰撞思維,“有代換螺母,可破壞性拆”優(yōu)秀工匠楊衛(wèi)星急中生智,他提出用井下風(fēng)鉆打眼的辦法在液壓螺母上打眼先破壞性拆開,大修后再用新配件組裝。“贊成!”隊(duì)長王均立馬拍板!
“拆開花了兩天,但收獲了重要經(jīng)驗(yàn)!”大家一致認(rèn)為。
大修保養(yǎng)精益求精
分解“肢體”后的智能化綜采割煤機(jī)組進(jìn)入檢修區(qū),由采煤一二兩隊(duì)組成的技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)首次全面“解體”和保養(yǎng),工匠楊衛(wèi)星和技術(shù)大拿楊尚俊是電工和鉗工的“主心骨”,他們領(lǐng)隊(duì)著手拆除各部件。
第一次大修,時間緊、任務(wù)重,但熟手卻很少,僅兩位領(lǐng)頭“楊”去過龍灘煤礦短暫學(xué)習(xí)檢修,而且還沒有全過程實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。為了確保工作質(zhì)量,兩領(lǐng)隊(duì)明確分工與職責(zé),清除本機(jī)衛(wèi)生、松外殼螺栓、高壓電機(jī)抽芯……,結(jié)合平生所學(xué)和經(jīng)驗(yàn),他們和團(tuán)隊(duì)成員一起拿出“十八般武藝”開啟了加班模式。
智能化綜采割煤機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,大大小小不同規(guī)格的螺栓有數(shù)十種,其中內(nèi)六角螺栓最多,六角銹蝕變圓,專用“扳手”只能在螺栓帽中打“轉(zhuǎn)”,螺栓紋絲不動!經(jīng)檢查,這類普通高碳鋼內(nèi)六角螺栓沒幾個完好如初。
時間不等人,關(guān)鍵時候笨辦法也最實(shí)用,用完好的螺栓焊接在外殼螺栓頭上扳,不行就用電鉆打孔再焊接進(jìn)行松動,三天三夜馬不停蹄,團(tuán)隊(duì)終于完成割煤機(jī)組電機(jī)抽芯等檢修工作,生銹的高碳鋼螺栓也盡可能換成了不銹鋼螺栓。
掌控安全摸索新路
回撤支架數(shù)量多、單體重、體積大,擺在采面中間最多的支架俗稱中間架,較普通綜采重4噸多,端頭支架超過16噸,基本是普通綜采端頭支架的2倍。144架支架在220米長、2.4米寬、1.4米高的采煤工作面回撤出來,這是歷史首次!
風(fēng)險預(yù)判在回撤方案中已經(jīng)體現(xiàn),但理論與實(shí)際總是存在一定程度的差異,井下地質(zhì)結(jié)構(gòu)會因每一架“龐然大物”的移動而變化,巨大的支撐力沒有了,巖層隨時可能有不同程度的垮落,每回一架就是一次“戰(zhàn)斗”,144次循環(huán)作業(yè)不斷考驗(yàn)著現(xiàn)場人員。
由于回撤拉架用雙速絞車鋼繩設(shè)計容量不夠,如一邊撤支架出采面,末端部分支架則鞭長莫及,回撤根據(jù)方案和后期實(shí)際生產(chǎn)需求,以第29號支架為界,29至1號架朝機(jī)頭方向撤出,其余架朝機(jī)尾方向撤出??紤]笨重龐大,在普通綜采回撤的基礎(chǔ)上,安全通道第29號支架對應(yīng)的煤炭壁開出了一個滿足回撤條件的矩形硐,保證29支架能順利拉出調(diào)向轉(zhuǎn)至機(jī)道。
11月15日中班,隊(duì)長王均深入現(xiàn)場把關(guān),檢查人員站位、鏈條連接、支護(hù)穩(wěn)固等細(xì)節(jié)后,開啟絞車緩慢繃緊鏈條,多雙眼睛睜大一邊觀察受力程度,一邊確定支架移動安全正常,鏈條牽引、支架移動、轉(zhuǎn)向、倒90度……精細(xì)化的工藝?yán)碚撛O(shè)計和現(xiàn)場操作,確保了第一臺支架順利通關(guān)。11月22日夜班起,1205風(fēng)巷側(cè)支架陸續(xù)回撤送往12041安裝,但地板水、拉架形成的水凼、首次使用直徑28毫米的鋼繩硬而重,給回撤帶來了一定阻礙,隊(duì)及時調(diào)整工序,加大風(fēng)險研判力度,增添設(shè)施強(qiáng)化現(xiàn)場排水,職工拉鋼繩掛鉤在普通綜采回撤基礎(chǔ)上由2人增加為4人。同時,回撤通道收的砂全部打包放在每架支架頂梁上端,隨單軌吊車一并運(yùn)至12041新采面,以減少木根基降低支護(hù)成本。
重點(diǎn)工程推進(jìn)中,隊(duì)內(nèi)多個操作措施雖為首次應(yīng)用,但效果良好,集體智慧凝聚了新的力量,確保每班安全順利。截至11月底,采煤一隊(duì)以平均每班4至5架的速度嚴(yán)格按照安全措施回撤、運(yùn)輸并安裝于12041新采面,預(yù)計12月上旬完成全部回撤。